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齊魯石化公司烯烴廠(chǎng)苯乙烯裝置在停車(chē)過(guò)程中,發(fā)生一起重大設備事故

199022713時(shí)25分,齊魯石化公司烯烴廠(chǎng)苯乙烯裝置在停車(chē)過(guò)程中,發(fā)生一起重大設備事故。

苯乙烯裝置因烴化反應器DC-10堵塞,負荷提不起來(lái),于226日上午,臨時(shí)停車(chē)處理。按方案要求,停車(chē)爐子不熄滅,壓縮機不停車(chē),反應器床層溫度保持在300℃以上。300#工段長(cháng)想借停車(chē)之機清理過(guò)濾網(wǎng)和更換一循環(huán)閥門(mén)而臨時(shí)修改方案,將壓縮機停轉??陬^交待爐膛溫度控制在500℃左右,反應器床層不低于350℃。中班接班后于19時(shí)50分停蒸汽,床層溫度有下降趨勢,而爐膛溫度開(kāi)始上升。27日零點(diǎn)班操作工交班時(shí)只交待了反應器溫度400500℃,但未交待爐膛溫度控制在500℃左右。27日白班操作工接班后8時(shí)20分發(fā)現反應器床層溫度下降到432℃,于是提高了燃料氣壓力,使爐子各點(diǎn)溫度很快上升。13時(shí)25分,聽(tīng)到GB-303引風(fēng)機組聲音異常,便立即停爐子引風(fēng)機,熄滅爐火。打開(kāi)引風(fēng)機檢查時(shí), 風(fēng)機葉片已嚴重變形。14時(shí)10分,發(fā)現爐子冒黃煙,直到32日打開(kāi)對流段檢查時(shí),發(fā)現BA-301蒸汽過(guò)熱爐對流段爐管因超溫燒壞。直接經(jīng)濟損失達18.6萬(wàn)元。

事故原因

1)車(chē)間停車(chē)沒(méi)有詳細具體方案。工段長(cháng)修改方案沒(méi)有匯報,沒(méi)有得力措施,只是向工人口頭交待,造成方案不落實(shí)。

2)車(chē)間領(lǐng)導思想麻痹,組織不嚴。在300#工段處于半停車(chē)狀態(tài)時(shí),只有一名主操守崗(1990年元月剛轉正),車(chē)間領(lǐng)導、工段長(cháng)、值班及工藝技術(shù)人員無(wú)一人對300#工段進(jìn)行檢查。

3)操作工技術(shù)素質(zhì)差,責任心不強。300#工段室內主操四個(gè)班都是剛轉正的工人,對各項控制指標之間的關(guān)系不清楚,沒(méi)有按要求定時(shí)檢查,不能及時(shí)發(fā)現事故狀態(tài),以致?tīng)t子超溫4個(gè)小時(shí),造成事故。