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河南省??h某化肥廠(chǎng)發(fā)生高壓管道爆裂高壓氣爆燃事故

一、事故經(jīng)過(guò)
    某年1月4日,河南省??h某化肥廠(chǎng)由于廠(chǎng)內供電不均衡,生產(chǎn)工作負荷不斷變動(dòng)。22時(shí)20分,
合成塔溫度為480℃,壓力為31MPa左右,廢氣鍋爐出口溫度為215℃左右。22時(shí)30分,調度李某巡回到合成車(chē)間,同當班帶班組長(cháng)常某一起進(jìn)行檢查,當查看溫度和壓力不超標并進(jìn)行記錄后,該調度即離開(kāi)車(chē)間走出車(chē)間門(mén),這時(shí)聽(tīng)到“撲”一聲響,瞬時(shí),車(chē)間外合成塔廢熱鍋爐等處一片烈火。該調度立即跑到調度室向值班調度報告,值班調度即下達停車(chē)拉閘指令,該調度又返回合成車(chē)間關(guān)閉主機閥、放氨閥、加氨閥,切斷氣路。此后,火勢漸小。從發(fā)生高壓氣爆燃到火熄滅,有將近30分鐘時(shí)間。事故后檢查現場(chǎng)發(fā)現,高壓管在廢熱鍋爐出口法蘭連接處和與彎管焊接處2處徑向斷開(kāi),其間約30cm長(cháng)高壓管縱向裂為3塊,其中2塊已呈拱形,并飛向10多米和20多米以外地方。與換熱器連接的一段高壓管從換熱器進(jìn)口處斷開(kāi),并向西移位約3m,致使換熱器高壓合成氣體也回流著(zhù)火,烈火沖進(jìn)1m之隔的車(chē)間電工維修房和鉗工維修房,致使3名工人當場(chǎng)被燒死。烈火沖進(jìn)合成車(chē)間,當班工人3人被燒傷。造成當時(shí)直接經(jīng)濟損失達7萬(wàn)元,間接經(jīng)濟損失達6.7萬(wàn)元。


 二、事故原因分析
    (一)事故發(fā)生的直接原因
    1.依據爆炸后對廢熱鍋爐出口高壓管的材質(zhì)化學(xué)分析和硬度檢查結果,原使用的高壓管
非標合金鋼管。
    
2.經(jīng)長(cháng)期使用,廢熱鍋爐出口高壓管內壁遭受?chē)乐氐臍涓g,脫碳嚴重,表面幾乎沒(méi)有硬度,其力學(xué)性能和沖擊韌性大大下降。
    3.對爆斷焊縫面形狀進(jìn)行檢查,斷口徑向一半仍為原始剖口,焊條金屬與鋼管未完全熔融,
焊接質(zhì)量極差,焊后未經(jīng)探傷檢查。
    4.系統高壓安全閥長(cháng)期使用,未經(jīng)校驗,已失效。
對其中一個(gè)高壓安全閥進(jìn)行檢驗,結果表明,在20MPa開(kāi)始有泄漏,當壓力為60MPa時(shí),彈簧卡死,動(dòng)作失靈,流量增大,但仍不能全部打開(kāi),起不到超壓保護作用。
    5.該廢熱鍋爐自####年6月安裝使用以來(lái),除####年根據原化工部對山東安丘化肥廠(chǎng)重大傷亡事故的通報要求,將進(jìn)口管更換為抗氫合金鋼管外,
對廢熱鍋爐出口換熱器間高壓管未按原化工部化勞安字(91)130號“在180℃以上而仍用碳鋼管的,必須盡快換成抗氫合金鋼管”的要求及時(shí)予以更換。
   
 6.該合成塔廢熱鍋爐改造項目為無(wú)證施工,施工安裝后缺少必要的驗收、審批程序,盲目投入使用。
  
(二)管理上存在的問(wèn)題
    1.該廠(chǎng)合成塔后廢熱鍋爐及其他安裝未通過(guò)有資質(zhì)的設計單位設計。
    2.高壓管道走向和固定未考慮高壓氣流沖擊及高壓管振動(dòng)對連接部位的應力影響。
    3.對高壓管道的使用、管理,無(wú)企業(yè)管理規范和安全檢測驗證制度。
    4.廠(chǎng)內未配置對高壓管道及高壓安全閥檢測的儀器、儀表,未按有關(guān)規定對高壓管道及高壓安全閥定期進(jìn)行檢驗檢查。
    5.技術(shù)管理比較薄弱,廠(chǎng)內沒(méi)有專(zhuān)職的技術(shù)管理機構。
    6.消防滅火器材不足,爆燃后不能及時(shí)滅火搶救。