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事故技術(shù)分析|重慶亞特高級潤滑油有限公司“4·6”較大爆炸事故



事故速覽

2017年4月6日10時(shí)50分,重慶亞特高級潤滑油有限公司在清罐作業(yè)過(guò)程中,發(fā)生一起較大爆炸事故,造成3人死亡,直接經(jīng)濟損失約357萬(wàn)元。





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事故罐基本情況

儲油罐為本次爆炸事故的事故罐。儲油罐為立式罐,可儲存油料約 200 噸,下部開(kāi)有 4 個(gè)人孔,人孔之間夾角為 90 度。儲油罐既作為儲存罐在使用,購進(jìn)的粗白油、 燃料油等原料油暫存于此 ,也作為混合罐在使用。儲油罐會(huì )在使用一段時(shí)間后進(jìn)行清罐,但清罐時(shí)間并不固定。購進(jìn)的油品質(zhì)不同,遺留下的油泥數量就不同。作業(yè)人員會(huì )根據儲油罐油泥情況不定期進(jìn)行清罐作業(yè),上一次清罐作業(yè)為 2016 年 12 月。事故前作業(yè)人員把儲油罐剩余 20-30 厘米高的燃料油抽轉出來(lái),然后進(jìn)行清罐作業(yè)。4 月 6 日上午 8 時(shí),作業(yè)人員使用固定泵將儲油罐的剩余油料轉移到其他罐體儲存;10 點(diǎn) 30 分左右,轉油完畢,儲油罐剩下油泥和油的混合物,油泥是粘稠的膏狀體,重量大約占 80%,油的重量大約占 20%。固定泵安裝位置離儲油罐底約有 5-6 厘米,這部分剩余油料不能用固定泵轉出,于是三名作業(yè)人員打開(kāi)罐底四個(gè)人孔并布設新的輸油管,準備使用臨時(shí)移動(dòng)泵進(jìn)行抽轉;10 點(diǎn) 50分許,儲油罐發(fā)生爆炸引發(fā)大火,造成三名作業(yè)人員當場(chǎng)死亡。


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事故技術(shù)分析

現場(chǎng)勘察發(fā)現:

1.事故罐的四個(gè)人孔均呈打開(kāi)狀態(tài),且人孔蓋完好,無(wú)爆炸震裂損壞痕跡,說(shuō)明爆炸前人孔已打開(kāi);

2.事故現場(chǎng)殘留一臺電機非防爆的移動(dòng)泵,離打開(kāi)的人孔約 0.8 米;3.儲油罐區內無(wú)防爆插座,作業(yè)人員使用一個(gè)非防爆的插線(xiàn)板代替。插線(xiàn)板放在移動(dòng)泵附近,電源線(xiàn)從插線(xiàn)板引出后接到銷(xiāo)售油罐區的插座;

4.移動(dòng)泵接連一根新的輸油管,為清罐作業(yè)前新增,該輸油管從移動(dòng)泵出來(lái),經(jīng)過(guò)隔墻后接到備用罐頂部。

因此事故的直接原因為:

1.清罐作業(yè)人員打開(kāi)儲油罐人孔后,未進(jìn)行充分通風(fēng)換氣,周?chē)趽鯂烂?,造成作業(yè)區域彌漫大量易燃易爆油氣;

2.作業(yè)人員違章使用非防爆的移動(dòng)泵和插線(xiàn)板,當作業(yè)人員接通移動(dòng)泵電源的瞬間,移動(dòng)泵插頭和插線(xiàn)板插孔之間產(chǎn)生的電氣火花,引爆油氣和空氣形成的爆炸性混合物后引發(fā)火災。


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事故反思

本次儲油罐清罐作業(yè)為受限空間作業(yè),屬于特殊作業(yè)范疇。作業(yè)前應辦理《受限空間安全作業(yè)證》等審批手續,清罐作業(yè)人員應該打開(kāi)人孔進(jìn)行充分通風(fēng)換氣,并用含氧探測儀及可燃氣檢測儀對周?chē)鷼怏w濃度進(jìn)行嚴格監測后,方可進(jìn)入罐內用瓢、桶等工具清理油泥。但本次清罐作業(yè),亞特公司既未按規定辦理《受限空間安全作業(yè)證》,且清罐作業(yè)人員也未進(jìn)行充分通風(fēng)換氣,未使用含氧探測儀及可燃氣檢測儀對周?chē)鷼怏w濃度進(jìn)行嚴格監測,并違章使用非防爆的臨時(shí)移動(dòng)泵和插線(xiàn)板進(jìn)行作業(yè)。