撫順石化公司石油二廠(chǎng)南催化裂化裝置13人硫化氫中毒事故
1993年2月21日9時(shí)25分,撫順石化公司石油二廠(chǎng)南催化裂化裝置發(fā)生一起13人硫化氫中毒事故,其中死亡4人。
2月21日,撫順石化公司石油二廠(chǎng)南催化裂化裝置精制工段酸性水系統停車(chē),對各有關(guān)管線(xiàn)進(jìn)行防凍排液處理防凍。按規定應將酸性水泵向汽提塔進(jìn)料管線(xiàn)上的閥門(mén)關(guān)上,將酸性水泵的出口閥和出口排凝閥打開(kāi)排液。操作人員未關(guān)管線(xiàn)上的閥門(mén),就打開(kāi)泵出口閥和排凝閥排液,排放過(guò)程中又無(wú)人進(jìn)行監護。在進(jìn)料管線(xiàn)內酸性水排放完后,汽提塔內壓力為0.24MPa,濃度為67%的硫化氫氣體經(jīng)過(guò)進(jìn)料管線(xiàn)從酸性水泵的排凝閥處排出,迅速彌漫整個(gè)泵房。此時(shí),在該廠(chǎng)泵房更衣室的4名勞務(wù)女工,準備打掃泵房衛生,一出來(lái),立即被硫化氫氣體熏倒,中毒窒息倒地,最遠的離更衣室門(mén)3m,最近的離門(mén)僅1.5m。9時(shí)25分,被人發(fā)現,立即搶救。搶救中又有9人不同程度的硫化氫中毒。4名勞務(wù)女工搶救無(wú)效死亡。
事故原因分析和應汲取的教訓:
1.當班操作人員在脫水排液時(shí),未將酸性水泵向汽提塔進(jìn)料管線(xiàn)上的閥門(mén)關(guān)閉,致使汽提塔內殘留的硫化氫通過(guò)進(jìn)料管由酸性水泵出口排凝閥排入泵房,這是事故的直接原因。
2.執行操作紀律不嚴格。在酸性水向汽提塔進(jìn)料管線(xiàn)的排液過(guò)程中,對有關(guān)閥門(mén)的開(kāi)關(guān)沒(méi)有進(jìn)行認真檢查和確認,排液時(shí)又不設人監護,致使硫化氫氣體竄入泵房。
3.工藝管理松懈,流程不合理。酸性水系統硫化氫氣體排放火炬管線(xiàn)長(cháng)期未能恢復使用,致使系統有問(wèn)題時(shí),硫化氫氣體只好從酸性水中排出,且酸性水就地排入地溝,沒(méi)有封閉。
4.該車(chē)間違背廠(chǎng)規,自行決定在正常生產(chǎn)過(guò)程中,讓既未受過(guò)專(zhuān)業(yè)安全培訓,又無(wú)煉油安全生產(chǎn)知識的家屬工進(jìn)泵房打掃衛生;將泵房?jì)鹊膷徫徊僮鏖g改做勞務(wù)人員休息室,室內門(mén)窗密閉;家屬工在事故發(fā)生時(shí),毫無(wú)自救能力,從而釀成重大惡性事故。