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員工氫氟酸中毒身亡,班組長(cháng)、生產(chǎn)經(jīng)理全部入刑

2020年12月9日11:40左右,厚成科技(南通)有限公司六氟磷酸鋰生產(chǎn)車(chē)間內在更換過(guò)濾器濾芯過(guò)程中,濾芯內殘留的無(wú)水氟化氫潑濺到作業(yè)人員身上,導致氟化氫中毒,造成1人死亡。

(詳細經(jīng)過(guò))2020年12月9日7:00左右,六氟磷酸鋰車(chē)間2代班組長(cháng)于亮亮召開(kāi)晨會(huì ),安排操作工張瀟瀟和楊冬健對六氟磷酸鋰車(chē)間過(guò)濾器F2736D和壓縮機K2791A進(jìn)行檢維修前的準備工作。8:00許,于亮亮安排DCS操作員秦進(jìn)鋒開(kāi)具過(guò)濾器F2736D的維修工單,并安排高春惠把維修工單送到維修部門(mén)。機械經(jīng)理助理張宇峰拿到《維修工作單》后,在工作單上簽名,然后交給維修工冒小軍和孫杰。9:10左右,冒小軍和孫杰到達六氟磷酸鋰車(chē)間2四樓的過(guò)濾器F2736D處,孫杰通過(guò)對講機呼叫秦進(jìn)鋒,要求生產(chǎn)部派人配合對過(guò)濾器F2736D濾芯進(jìn)行更換作業(yè)。秦進(jìn)鋒安排張瀟瀟配合,張瀟瀟到四樓后,秦進(jìn)鋒通過(guò)對講機向冒小軍、孫杰和張瀟瀟3人告知過(guò)濾器仍在使用,暫不能進(jìn)行更換作業(yè),并安排他們先到一樓壓縮機K2791A處作業(yè)。于是,冒小軍等3人到一樓壓縮機K2791A處進(jìn)行維修作業(yè)。9:30左右,秦進(jìn)鋒發(fā)現反應釜R2736D中的物料已經(jīng)降完了,就安排楊冬健對過(guò)濾器F2736D進(jìn)行吹掃。10:30左右,秦進(jìn)鋒通過(guò)對講機呼叫張瀟瀟去四樓確認吹掃情況。10:40左右,張瀟瀟回復秦進(jìn)鋒吹掃差不多了,并回到一樓繼續作業(yè)。10:54左右,秦進(jìn)鋒通過(guò)對講機呼叫張瀟瀟,讓其帶冒小軍和孫杰去更換過(guò)濾器F2736D濾芯。冒小軍和張瀟瀟到達四樓后,檢查無(wú)水氟化氫管道進(jìn)出口閥門(mén)關(guān)閉情況和無(wú)水氟化氫排空情況(主要是觀(guān)察氮氣進(jìn)口閥處是否有無(wú)水氟化氫酸霧)。經(jīng)張瀟瀟確認吹掃完成后,兩人開(kāi)始拆過(guò)濾器上部端板法蘭上的螺絲,拆除過(guò)程中,孫杰(11:15左右)到達四樓,與冒小軍、張瀟瀟一起拆法蘭上的螺絲。螺絲拆完后,冒小軍和孫杰先用扳手撬,用手抬起過(guò)濾器濾芯,將濾芯底部支撐在缸體法蘭上,張瀟瀟用手去扶濾芯,3人準備將濾芯搬至地面時(shí),濾芯頂部往張瀟瀟方向傾斜,無(wú)水氟化氫從濾芯上口流出,灑到張瀟瀟腹部和腿上,張瀟瀟本能脫手,濾芯直接摔在地上,孫杰和冒小軍身上也濺到少許無(wú)水氟化氫,現場(chǎng)有毒氣體報警儀開(kāi)始報警。張瀟瀟、冒小軍和孫杰三人立即脫掉衣物,跑到電梯口的洗眼器處沖洗。孫杰通過(guò)對講機呼叫DCS控制室,并打電話(huà)通知張宇峰。


事故直接原因

未穿戴有效防護用品的操作人員更換過(guò)濾器濾芯時(shí),過(guò)濾器濾芯內殘留的無(wú)水氟化氫流出、濺到操作人員身上,造成事故發(fā)生。

事故間接原因

1.公司安全生產(chǎn)規章制度不健全。未按規定制定操作規程尤其是過(guò)濾器濾芯更換操作規程存在缺陷,未嚴格執行檢維修制度。


2. 公司安全風(fēng)險識別不到位。對無(wú)水氟化氫可能導致人員急性中毒死亡的風(fēng)險認識不足,生產(chǎn)工藝和設備存在缺陷,濾芯更換作業(yè)方式不安全。


3.公司安全檢查和隱患排查不到位。對作業(yè)票證等現場(chǎng)管理不到位,未按規定時(shí)間對過(guò)濾器濾芯進(jìn)行吹掃,對有毒氣體長(cháng)期報警管理不到位,對員工的安全培訓教育不到位,導致員工安全意識淡薄。

對事故相關(guān)人員的處理建議

1.張瀟瀟,操作工。安全意識不強,在未采取安全防護措施的情況下違規開(kāi)展濾芯更換作業(yè),對事故的發(fā)生負有直接責任。

處理建議:鑒于其在該起事故中已經(jīng)死亡,建議免于追究其責任。


2.于亮亮,班組長(cháng)。

違反檢維修制度,默認秦進(jìn)鋒違規代簽維修工單,未到檢維修作業(yè)現場(chǎng)進(jìn)行安全交接、確認和檢查;未嚴格執行過(guò)濾器濾芯操作規程,未督促作業(yè)人員落實(shí)防護措施,對事故的發(fā)生負有主要責任。

處理建議:因涉嫌刑事犯罪,建議由司法機關(guān)追究其刑事責任。


3.劉林,生產(chǎn)經(jīng)理。安全生產(chǎn)法定職責履行不到位,安全檢查不到位,對有毒氣體長(cháng)期報警的隱患未及時(shí)整改;對濾芯更換操作規程的制定審核把關(guān)不嚴,未按規定組織開(kāi)展濾芯更換操作規程培訓,對事故的發(fā)生負有主要責任。

處理建議:因涉嫌刑事犯罪,建議由司法機關(guān)追究其刑事責任。


4.金哲虎,生產(chǎn)總監。未開(kāi)展有效的安全風(fēng)險辨識;對人員安全培訓教育不到位;安全檢查和隱患排查不到位,對事故的發(fā)生負有責任。

處理建議:由厚成公司根據公司的相關(guān)管理規定,解除其勞動(dòng)合同。


5.孫方方,安全總監。安全生產(chǎn)法定職責履行不到位,未按法律規定組織或參與擬訂公司安全生產(chǎn)操作規程;對人員安全培訓教育不到位;安全檢查和隱患排查不到位,對企業(yè)長(cháng)期存在的安全隱患未發(fā)現和督促整改,對事故的發(fā)生負有責任。

處理建議:由市應急管理局依據安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規的規定,給予其罰款的行政處罰。其不具備擔任?;髽I(yè)安全總監任職資格。


6.樸贊福,法定代表人、總經(jīng)理。安全生產(chǎn)法定職責履行不到位,未健全公司的安全生產(chǎn)責任制,未按法律規定組織制定公司安全生產(chǎn)操作規程;安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識管控不到位,生產(chǎn)工藝和設備存在缺陷;安全檢查和隱患排查治理不到位,對事故的發(fā)生負有領(lǐng)導責任。

處理建議:由市應急管理局依據安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規的規定,給予其罰款的行政處罰。其不適合擔任?;髽I(yè)總經(jīng)理職務(wù)。


7.張宇峰,機械經(jīng)理助理。違反檢維修制度,對長(cháng)期存在的違規代簽維修工單行為未予制止;對不安全的濾芯更換作業(yè)方式未予糾正,對事故的發(fā)生負有責任。

處理建議:由厚成公司根據公司的相關(guān)管理規定對其進(jìn)行處理。


8.秦進(jìn)鋒,DCS操作工。安全、法律意識淡薄,違規給于亮亮代簽維修工單,對事故的發(fā)生負有責任。

處理建議:由厚成公司根據公司的相關(guān)管理規定對其進(jìn)行處理。


9.張大方,生產(chǎn)助理。安全生產(chǎn)法定職責履行不到位,未按規定做好濾芯更換操作規程培訓;未能及時(shí)發(fā)現和消除事故隱患,對事故的發(fā)生負有責任。

處理建議:由厚成公司根據公司的相關(guān)管理規定對其進(jìn)行處理。