華北某電廠(chǎng)2 號機組12.11 非停事件分析
一、事件經(jīng)過(guò)
華北某電廠(chǎng)2 號機組(35 萬(wàn)千瓦),2020 年12 月10 日05:00,機組23 萬(wàn)千瓦負荷運行中,鍋爐高溫再熱器泄漏,機組于11日13:11 停運。
二、原因分析
高溫再熱器入口集箱有鐵塊、切割螺母異物,對應左數第31-35 屏區域,異物隨蒸汽在集箱內移動(dòng)堵塞集箱出口管管口,導致集箱第32 屏管道內蒸汽流量不足,管材超溫造成爆管。同時(shí),由于高再管道長(cháng)期處于接近溫度使用極限情況,加快部分管道蠕脹超標,并產(chǎn)生氧化皮,鍋爐有較大負荷波動(dòng)時(shí)造成管道內氧化皮脫落,因有氧化皮剝落致使通流面積減小,引起管子短期過(guò)熱爆管。
三、暴露問(wèn)題
1.設備隱患排查不徹底。防磨防爆工作流于形式,責任落實(shí)不到位,四管檢查不細致、不徹底,沒(méi)有深入貫徹落實(shí)集團公司防磨防爆檢查的要求,金屬監督存在嚴重漏洞,檢查驗收過(guò)程不嚴謹,未能在檢修期間發(fā)現高溫再熱器入口集箱有異物的隱患。
2.運行安全裕度不夠。鍋爐廠(chǎng)給定的壁溫報警溫度為635℃,雖然現場(chǎng)數據統計僅第34 屏偶發(fā)超溫報警,最高溫度641℃,但高再管道長(cháng)期處于接近溫度使用極限,加速了氧化皮的產(chǎn)生。
3.對T91 和TP347HFG 材質(zhì)的氧化皮發(fā)展重視程度不夠。個(gè)別彎頭氧化皮堵塞面積比超過(guò)20%,導致管子傳熱不良,未采取有效措施控制該管材劣化事故發(fā)生。
四、防范措施
1.強化設備隱患治理。要高度重視承壓部件的隱患排查,嚴格制定防磨防爆檢查計劃,強化責任落實(shí),按照逢停必查的原則,不斷完善工作方案,全力保障設備安全穩定。
2.嚴控管壁超溫。利用停爐機會(huì )對本次爆管管子加裝壁溫測點(diǎn),加強對管壁超溫現象的統計及考核,優(yōu)化運行控制,嚴格控制管壁超溫現象,并對控制目標進(jìn)行監督檢查。
3.全面檢查氧化皮堆積情況。利用機組檢修機會(huì ),全面核查該區域其他管子,確認高溫再熱器管內氧化皮的整體情況,對彎頭等部位氧化物的堆積情況,用氧化皮檢測儀及拍片進(jìn)行檢測,發(fā)現堆積嚴重的情況應割管清理。
五、責任考核
依據按照《電廠(chǎng)安全生產(chǎn)獎懲規定》,對相關(guān)責任人進(jìn)行考核,明細如下:
1 設備部鍋爐點(diǎn)檢長(cháng)董某某2000元
2 設備部主任朱某某2000元
3 工程建設部部長(cháng)孫某某3000元
4 廠(chǎng)領(lǐng)導廠(chǎng)長(cháng)助理趙某某5000元
5 廠(chǎng)領(lǐng)導基建副總經(jīng)理楊某某5000元
6 廠(chǎng)領(lǐng)導常務(wù)副總經(jīng)理曹某某5000元
7 廠(chǎng)領(lǐng)導總經(jīng)理吳某某5000元