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RTO裝置典型爆炸案例的思考及隱患排查要點(diǎn)

轉載。

事故案例



案例概況
江蘇某化工企業(yè)RTO凈化系統在2015年3月初和3月末兩次發(fā)生爆炸。事故沒(méi)有造成人員傷亡,聚合物多元醇車(chē)間引風(fēng)機損壞,現場(chǎng)儀表燒毀,RTO 部分裝置損毀嚴重,直接經(jīng)濟損失達100余萬(wàn)元。根據相關(guān)資料,該企業(yè)生產(chǎn)方式為間歇性生產(chǎn),事故發(fā)生時(shí)僅POP、PL1/PL2產(chǎn)品的工藝廢氣通過(guò)DN50~DN350不等的金屬管道進(jìn)行了收集(主要污染物為環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、三甲胺、異丙醇、苯乙烯、丙烯腈等),廢氣收集后通過(guò)引風(fēng)機進(jìn)入RTO焚燒,該RTO為R-RTO(旋轉式蓄熱焚燒爐)。廢氣收集、處理的詳細流程如下圖所示。


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廢氣處理流程圖



事故原因分析


1、直接原因

真空泵出口尾氣排放溫度過(guò)高,而有機物沸點(diǎn)較低,同時(shí)新鮮空氣補充不足,污染物排放濃度過(guò)高,外加環(huán)氧丙烷、環(huán)氧乙烷的化學(xué)性質(zhì)活潑,最終導致接入焚燒爐中的廢氣達到相應爆炸極限,從而造成爆炸事故的發(fā)生。


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不同溫度下有機物飽和濃度安全性分析


2、間接原因

(1)收集系統設計不合理
調查過(guò)程發(fā)現對于真空泵高濃度有機廢氣,企業(yè)均未進(jìn)行冷凝回收預處理,且目前企業(yè)對 PL 系統真空泵出口廢氣所設計的收集方式極不合理,真空泵出口所配備的傘形罩集氣量有限,廢氣收集總管僅DN50,正常運行時(shí)系統稀釋風(fēng)量難以保證。
(2)預處理措施不到位
該企業(yè)POP、PL1、PL2車(chē)間對有機廢氣所采用的活性炭吸附未配備脫附再生系統,基本無(wú)效,末端所配置的不銹鋼高壓風(fēng)機無(wú)變頻系統,導致廢氣收集管路系統中負壓值過(guò)高,能耗較高且不利于有機物的冷凝回收,所采用的金屬材質(zhì)水洗塔強度較高,當系統發(fā)生爆炸等意外事故時(shí)無(wú)法起到有效泄爆的效果(無(wú)泄爆措施),導致爆炸產(chǎn)生的沖擊波沿著(zhù)管道進(jìn)一步往生產(chǎn)車(chē)間傳導,加劇了爆炸的次生危害。
(3)RTO爐本體存在問(wèn)題
本項目中部分產(chǎn)品含有氯元素,諸多案例表明,蓄熱陶瓷體由于質(zhì)量較大,支撐件通常要承受較大的應力腐蝕,當體系含氯時(shí)(如環(huán)氧氯丙烷)高溫焚燒處理過(guò)程中將產(chǎn)生HCl等污染物,對設備本體、RTO 爐旋轉閥易產(chǎn)生較大腐蝕,系統難以穩定、有效運行。
(4)廢氣中存在化學(xué)品自聚現象
項目廢氣中含有部分丙烯腈、苯乙烯等有機物,上述物料在溫度較高時(shí)極易發(fā)生自聚合,導致RTO爐蓄熱陶瓷體在使用一段時(shí)間后設備阻力變大,同時(shí)底部有高沸點(diǎn)有機物粘附現象,易引起火災等安全事故。
二、
典型的問(wèn)題隱患排查



01
廢氣預處理設計存在缺陷
01
企業(yè)提供的基礎數據不全,導致預處理方式存在設計缺陷。

《蓄熱燃燒法工業(yè)有機廢氣治理工程技術(shù)規范》要求應根據廢氣來(lái)源、組分、性質(zhì)(溫度、濕度、壓力)、流量、爆炸極限等因素,綜合分析后選擇廢氣處理工藝流程。而在實(shí)際設計過(guò)程中,企業(yè)主要提供最大廢氣處理量、VOCs最高含量,不能提供尾氣具體的組成。


如某園區內企業(yè)提供RTO設計依據為廢氣組分為甲苯和甲醇,VOCs最高含量為5000mg/m3,且具體含量未標明。因此企業(yè)在RTO設計時(shí)未考慮企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中能產(chǎn)生二甲胺氣體,在預處理系統中沒(méi)考慮酸洗,只是在車(chē)間將廢氣冷卻到10℃左右后,通過(guò)總管(DN600)進(jìn)入堿洗、水洗塔后經(jīng)引風(fēng)機進(jìn)入到RTO系統,這也就為后來(lái)發(fā)生的事故埋下了隱患。


該企業(yè)于2021 年6 月3日開(kāi)始試生產(chǎn),RTO裝置于2021 年6 月6日16:00發(fā)生爆炸,整個(gè)風(fēng)機的蝸殼全部粉碎,所幸的是事故沒(méi)有造成人員傷亡。事故調查顯示,由于二甲胺易溶于水(沸點(diǎn)7℃),隨著(zhù)水中二甲胺含量升高及環(huán)境溫度上升,二甲胺大量揮發(fā),同時(shí)因引風(fēng)機葉輪、蝸殼材質(zhì)均為玻璃鋼材質(zhì),雖然有導電涂層,但引風(fēng)機對地電阻為無(wú)窮大,達到爆炸極限的有機廢氣與高速旋轉的風(fēng)機葉輪摩擦產(chǎn)生靜電,導致風(fēng)機蝸殼粉碎性爆裂。


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02
RTO安全設施設計有缺陷。

(1)設計時(shí)未將可燃氣體檢測信號納入RTO控制程序系統,當廢氣濃度達到爆炸極限后,不能及時(shí)采取稀釋、走旁通等應對措施,高濃度廢氣直接進(jìn)入RTO爐體從而引發(fā)火災、爆炸事故。


其中部分企業(yè)只是在RTO控制程序界面上做了一個(gè)顯示,且永遠顯示0%LEL?!洞髿馕廴局卫砉こ碳夹g(shù)導則》(HJ 2000-2010)第6.5.1條,明確提出“進(jìn)入熱力燃燒工藝的有機廢氣濃度應控制在其爆炸極限下限的25%以下,對于混合有機化合物,其有機物濃度應根據不同有機化合物的濃度比例和其爆炸下限值進(jìn)行計算與校核”;《蓄熱燃燒法工業(yè)有機廢氣治理工程技術(shù)規范》(HJ1093—2020)第6.5.1條,明確要求“當廢氣濃度波動(dòng)較大時(shí),應對廢氣進(jìn)行實(shí)時(shí)監測,并采取稀釋、緩沖等措施,確保進(jìn)入蓄熱燃燒裝置的廢氣濃度低于爆炸極限下限的25%”。

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某企業(yè)的在線(xiàn)分析儀顯示“Err”,因輸出超過(guò)20mA,滿(mǎn)量程后顯示“錯誤”,但RTO控制界面顯示為0%LEL。


(2)設計時(shí)不考慮可燃氣體在線(xiàn)分析儀的安裝位置。


如某企業(yè)在線(xiàn)分析儀取樣位置距RTO爐約30米(RTO爐前有一個(gè)堿洗塔和一個(gè)水洗塔),該處廢氣約10s后就能進(jìn)入到RT0爐,但在線(xiàn)分析儀距取樣點(diǎn)約2.5米,經(jīng)過(guò)蠕動(dòng)泵抽取樣品,不計在線(xiàn)分析儀的響應時(shí)間,至少需要20s后才能分析出廢氣中可燃氣體的含量,這種設置,即使可燃氣體檢測信號進(jìn)入RTO控制程序系統,也達不到保護作用。具體可參考《蓄熱焚燒裝置安全風(fēng)險評估指南》第7.3.3的要求。


(3)技術(shù)協(xié)議書(shū)中的P&ID與RTO裝置現場(chǎng)不一致,或P&ID中給定的邏輯無(wú)法實(shí)現。


如設計文件中設計有“壓縮空氣壓力低,系統報警停機”,但現場(chǎng)無(wú)壓縮空氣壓力遠傳表;所有企業(yè)都不能提供聯(lián)鎖邏輯圖;P&ID圖中的邏輯關(guān)系在實(shí)際行動(dòng)過(guò)程無(wú)法實(shí)現。


廢氣輸送系統工藝設計未充分考慮精細化工生產(chǎn)過(guò)程特點(diǎn)


01
廢氣支管段內壓力不穩。


精細化工行業(yè)通常是間歇式生產(chǎn),廢氣排放氣量隨著(zhù)生產(chǎn)處于不同的階段出現波動(dòng)。企業(yè)未在車(chē)間總出口設置輸送風(fēng)機或設置廢氣輸送風(fēng)機,且風(fēng)機頻率未與廢氣系統壓力實(shí)現自動(dòng)控制,全部依靠RTO引風(fēng)機入口壓力(或引風(fēng)機頻率)來(lái)控制廢氣總管的壓力,導致廢氣總管的最前端或廢氣排放氣量大的車(chē)間支管段內壓力波動(dòng)大,存在支管段內廢氣壓力不穩而泄漏的風(fēng)險。

02

車(chē)間廢氣采用噴淋吸收預處理工藝的,易帶有大量飽和水蒸氣,廢氣輸送管道應依據《石油化工金屬管道布置設計規范》要求,設計管道坡度,并在管道拐角和低點(diǎn)設置排凝點(diǎn),定期排凝,避免管道內積液現象的產(chǎn)生。


03

產(chǎn)生VOCs廢氣含有酸性或堿性組分的企業(yè),為防腐需要采用玻璃鋼、PP、PE管材輸送廢氣,并在RTO引風(fēng)機前才進(jìn)行酸/堿處理,在上述過(guò)程中,廢氣輸送管道一般距離較長(cháng)、氣體流速較快,管道內可能因產(chǎn)生的靜電大量積聚易引發(fā)爆炸等安全事故。此類(lèi)廢氣宜在各車(chē)間先進(jìn)行酸堿預處理,然后采用金屬管道,并依據《石油化工靜電接地設計規范》(SH/T 3097-2017)的要求,做好管道法蘭跨接和靜電接地。



RTO裝置操作、維護不到位


設備設施完好,是RTO裝置安全穩定運行的物質(zhì)基礎?!栋踩a(chǎn)法》第三十六條明確規定“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須對安全設備進(jìn)行經(jīng)常性維護、保養,并定期檢測,保證正常運轉。維護、保養、檢測應當做好記錄,并由有關(guān)人員簽字”。在實(shí)際運行過(guò)程中,存在安全設施不能正常投用、操作記錄與實(shí)際運行狀態(tài)不一致、設備設施檢查維護缺失、操作方式不當等隱患。
01

新風(fēng)閥門(mén)不能正常投用。


如某些企業(yè)存在正常投用的RTO,新風(fēng)閥門(mén)無(wú)氣源、電源,即使可燃氣體檢測儀信號接入RTO程序控制系統,在聯(lián)鎖動(dòng)作時(shí)新風(fēng)閥門(mén)也不能及時(shí)打開(kāi)進(jìn)行稀釋。(如下圖所示)


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02
日常操作記錄與實(shí)際運行狀態(tài)不一致。

如某企業(yè)2022年7月2日從18:53開(kāi)始到23:50,燃燒器一直持續故障報警,但操作記錄均為“正?!?。


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03

設備設施檢查維護缺失。


如某企業(yè)堿洗塔pH計外殼腐蝕嚴重,無(wú)法觀(guān)察顯示的數值??赡芤驂A液濃度低影響處理效果,造成RTO內部腐蝕,帶來(lái)RTO設備變形、坍塌、廢氣泄漏等安全風(fēng)險。pH計因長(cháng)期在酸(堿)環(huán)境中工作,一般連續使用2個(gè)月后顯示就會(huì )出現較大的誤差,需要人工分析(或標注溶液校準)。


另外,某企業(yè)燃料油泵過(guò)濾器裝錯方向,可能造成燃燒器噴嘴堵塞,影響RTO正常運行。


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04

操作方式不當等,部分企業(yè)將廢氣引風(fēng)機頻率設置了“手動(dòng)”狀態(tài)。


該操作方式無(wú)法滿(mǎn)足精細化工企業(yè)間歇生產(chǎn)的特點(diǎn),可能造成廢氣總管壓力劇烈波動(dòng)。若車(chē)間未設置引風(fēng)機,廢氣可能會(huì )反串;車(chē)間設置了引風(fēng)機,可能造成廢氣總管超壓泄漏。