十大經(jīng)典液位儀表故障分析及處理
水處理除碳塔浮筒液位計故障
1、故障現象:4#除碳塔液位突然指示下降,當儀表液位指示為60%時(shí),工藝玻璃板液位計指示80%,此表在自動(dòng)狀態(tài)下運行,由于液位指示降低,致使調節閥不斷關(guān)小,造成系統實(shí)際液位不斷增高
2、故障分析:
(1)隨著(zhù)調節閥的調整,液位的變化線(xiàn)性良好,說(shuō)明調節閥正常。
(2)檢查工藝玻璃板液位計,變化和實(shí)際液位相符,說(shuō)明工藝系統比較平穩。
(3)檢查儀表測量板上的電器元件,有無(wú)損壞。
(心)檢查浮筒連接件、內浮筒狀況。
3、故障處理:
(1)檢查測量板上的電器元件,無(wú)明顯燒毀、破損。
(2)用水校驗,發(fā)現每灌水校驗一次零點(diǎn)和量程的變化都非常大,確定內浮筒有問(wèn)題,抽出內浮筒檢查,內浮筒多處腐蝕漏,進(jìn)水。
(3)更換內浮簡(jiǎn),重新校驗正常。
2焦化封油罐浮筒液位計失靈故障
1、故障現象:浮筒液位計在封油罐液位正常調節時(shí).該表始終指示83%不變,由于該表的液位是帶調節功能的,它的錯誤指示造成調節閥的調節失靈,從而給生產(chǎn)造成極大波動(dòng)。
2、故障分析:
(1)浮筒液位計變送器正常運行時(shí),浮筒介質(zhì)為蠟油,蠟油處于液態(tài)時(shí)溫度為90℃一100℃,而出現自凝現象為50℃左右。因此該浮筒變送器常年帶有伴熱。如果伴熱失靈,溫度下降,浮筒內的蠟油就會(huì )出現自凝現象卡住浮簡(jiǎn),這時(shí)即使實(shí)際液位發(fā)生,浮筒液位計也無(wú)法測量出液位的變化,輸出值不變化。
(2)到現場(chǎng)對浮簡(jiǎn)液位變送器進(jìn)行檢食:關(guān)閉一次閥,打開(kāi)放空閥。采取凝液回收措施放不出介質(zhì),懷疑有污物將防空閥堵死。后將防空閥拆除,發(fā)現工藝介質(zhì)冷凝在筒內無(wú)法放出。這時(shí)檢查伴熱,進(jìn)氣管溫度很高約100℃,但回水管溫度為30℃左右(當時(shí)現場(chǎng)溫度為10℃左右),這時(shí)可以確定由于伴熱不暢而引起工藝介質(zhì)冷凝導致只是失靈。
(3)檢查該表伴熱系統,由于該表進(jìn)氣管很熱,回水管溫度低,懷疑疏水器堵塞,拆開(kāi)檢查后無(wú)問(wèn)題。重新投伴熱,回水管不熱,問(wèn)題未解決?;叵?,冬季此伴熱進(jìn)氣管多次發(fā)生滲漏,處理后未發(fā)生此現象。由此懷疑浮筒液位計伴熱墊片由于多次擠壓而發(fā)生堵寨進(jìn)氣口。
(4)停進(jìn)氣口伴熱閥,打開(kāi)浮筒液位計伴熱墊絲堵,發(fā)現蒸汽時(shí)有時(shí)無(wú),從而判斷故障為進(jìn)氣口墊片堵塞從而導致蠟油自凝,指示失靈。
3、故障處理:打開(kāi)浮筒液位計伴熱進(jìn)氣口接頭,處理墊片后,投伴熱,液位指示正常。
4、采取措施:定期檢查該表伴熱,如發(fā)現伴熱泄露或不暢通,及時(shí)排除故障。
3蒸汽冷凝液回收罐液位無(wú)指示
1、故障現象:蒸汽冷凝液回收罐液位指示無(wú)。
2、故障原因:
(1)LT-8701-1變送器故障;
(2)工藝流程未打通,導致罐內無(wú)液位。
3、處理方法:經(jīng)過(guò)現場(chǎng)檢查確認為浮筒液位計故障,將浮筒排污閥打開(kāi),無(wú)冷凝液流出,拆下浮筒們打開(kāi)后發(fā)現,因該罐長(cháng)期使用未清理,致使罐中大量雜質(zhì)將浮筒塞滿(mǎn),從而導致浮筒液位計無(wú)法正常使用,清理雜質(zhì)并重新校驗后投用正常。
4浮筒液位計指示偏差大
1、故障現象:浮筒液位計指示偏差大,做兩點(diǎn)校驗后效果仍不好。
2、故障原因分析:2007年5月、苯乙烯工藝人員反映LT-3005指示偏大,儀表人員用375通訊器做兩點(diǎn)校驗投用后,效果仍不理想,經(jīng)分析后認為,浮筒扭力管使用較長(cháng)時(shí)間后,其剛性發(fā)生了變化,一般的校驗尤法克服其誤差,必須重新標定其干耦合點(diǎn),才能使扭力管工作在正常范圍,然后再進(jìn)行兩點(diǎn)校驗,儀表才能正常使用。使用上述方法校驗后,儀表恢復正常。
3、防范措施:對儀表說(shuō)明書(shū)要讀懂吃透,才能在現場(chǎng)儀表出現問(wèn)題時(shí)更準確的判斷、處理問(wèn)題。
5電動(dòng)浮筒液位計指示不變化
1、故障現象:電動(dòng)浮筒液位計LT653在液位正常調節時(shí),改表始終指示100%不變。由于該表的液位是帶調節的,它的錯誤指示給調節閥LV653調節液位帶來(lái)極大困難。工藝操作人員無(wú)法使用該表進(jìn)行自動(dòng)調節,只能手動(dòng)控制。
2、故障分析及處理:浮筒變送器LT653正常運行時(shí),浮筒里的介質(zhì)始終處在相對靜止狀態(tài),導致許多雜質(zhì)沉淀在浮筒里,天長(cháng)日久,污泥就會(huì )把浮子卡住,這時(shí)即使液位發(fā)生變化,浮子由于被卡住,就出現液位輸出值不變的睛況。到現場(chǎng)后,我們一首先關(guān)死根部截止閥,打開(kāi)排污閥,用水對浮筒內壁進(jìn)行清洗。清洗后投表,該表運行正常。
3、防范措施:定期清洗浮筒及浮子,定期檢查浮筒放大器的運行情況。
6電動(dòng)浮筒液位計指示偏低
1、故障現象:電動(dòng)浮筒液位計LT101是測量共聚單體罐乙烯的液位,玻璃板液位計指示己滿(mǎn),而液位變送器指示40%左右。
2、故障分析及處理:檢查液位變送器各部件未見(jiàn)異常,排污檢查氣相、液相,均有乙烯排出,打開(kāi)浮筒,檢查扭力臂和浮筒也未見(jiàn)異常,后來(lái)取出浮子才發(fā)現,浮子有一個(gè)砂眼,浮子是空心的,灌進(jìn)己烯后浮子重量增加,測量液位偏低。
3、措施:將浮子焊好裝回、校好,液位恢復正常。
7智能浮筒變送器指示不準確
1、故障現象:現場(chǎng)使用的ZTD智能浮筒變送器指示不準確,零點(diǎn)、量程己調整亂,無(wú)法投 用。
2、處理方法:
(一)“標記干耦合點(diǎn)”,操作步驟如下:
(1)掛筒重;
(2)滑動(dòng)進(jìn)入手柄到鎖定位置,以露出進(jìn)入孔;
(3)插入一個(gè)10mm深的凹面套筒扳手,穿過(guò)進(jìn)入孔直達扭力管軸夾,鉗入螺母,上緊夾鉗螺母。
(4)滑動(dòng)進(jìn)入手柄放到放開(kāi)的位置,蓋住進(jìn)入孔。
(5)通過(guò)275 (375)接口進(jìn)行操作:基木設置——傳感器標定——標記干耦合點(diǎn)
——按照HART協(xié)議通訊器的提示標記零點(diǎn)。
(二)通過(guò)275(375)接口,查看浮筒參數信息,對錯誤的進(jìn)行修改。
(三)通過(guò)275(375)接口,查看測量介質(zhì)密度,對錯誤的進(jìn)行修改。
(四)PV偏置清零。
(五)對變送器進(jìn)行零點(diǎn)和量程標定。
8浮筒液位變送器輸出線(xiàn)性不好
1、故障現象:LT322輸出的線(xiàn)性不好。
2、故障分析及處理:LT322為浮筒液位變送器,輸出的線(xiàn)性度不好。檢查可動(dòng)部分是否有卡現象,確認沒(méi)有。檢查過(guò)載保護彈簧片量程上限是否脫開(kāi),確認沒(méi)有。檢查浮筒與測量室體外有無(wú)接觸地方,確認沒(méi)有。檢查測量杠桿與軸封機架實(shí)裝位置,發(fā)現安裝位置不對,重新正確安裝后,投入運行正常。
3、預防措施:儀表人員在安裝,搶修過(guò)程中要仔細,避免粗心大意,蠻干的現象發(fā)生。
9浮筒液位計液位下降儀表不跟隨變化
1、故障現象:LT-3106液位突然下降到60%,儀表顯示不再動(dòng)作。
2、故障原因分析:該儀表正常顯示液位在80 %~-90%,液位下降至50%左右后液位升到60%時(shí),儀表顯示不隨液位而上升,可能出現的原因有以下幾點(diǎn):1.變送器的變送單元出現故障;2.信號輸出有故障;3。測童浮筒的原因。
3、故障處理:根據觀(guān)察及與工藝反映的現象看,變送單兒及傳輸方而出現故障的原因可能性很小,應先從浮筒的檢查下手。把浮筒的液體排空,按要求排放,打開(kāi)上閥蓋,把浮筒與變送器脫離,取出浮筒,發(fā)現筒體有粘性物粘在浮筒上,清洗后把浮筒復位,儀表投用并根據現場(chǎng)的液位與主控室聯(lián)校,儀表顯示正常。
4、防范措施:浮筒要定期檢查、排放。
10汽液混合引起液位波動(dòng)
1、故障現象:異戊烷回收罐液位波動(dòng)
2、故障原因:反應所需的異戊烷大部分是通過(guò)回收得來(lái)的,回收罐液位不準,直接影響到反應的進(jìn)程,而從脫氣倉回收后經(jīng)冷凝的物質(zhì)仍?shī)A帶大量反應氣體,就會(huì )造成罐內壓力波動(dòng),氣體還會(huì )竄進(jìn)液位計的浮筒中,造成液位波動(dòng),測量不準。
3、處理方法:關(guān)閉液位計上下游截止閥,掃開(kāi)浮筒底部的排放閥,放空氣體后,關(guān)閉放空閥,掃一開(kāi)截止閥使回收的液體緩慢充滿(mǎn)浮筒,液位測量恢復平穩指示。